由(yóu)於數控加工中心上配置的刀具正常使用不易損壞,加工中刀具長期使用舊的切削參數,大大降低了機床(chuáng)的使用效(xiào)率。隨著人工成本的提高,如何提高產品質(zhì)量和生產效率,降低加工成本成為比較關注的話題。本文以在臥式(shì)數控加工中心上加工的典型零件——床頭箱為例進行介紹。
一、 解決問題的思路
首先,對數控加工中心加工零件現行的工藝參數及工藝方案進行實際考察,製定新的工藝(yì)方案,找出有待於提高效率的生產薄弱環節;根據舊的生產節拍和刀具的使用情況,擬定提高功效的工藝(yì)方案(àn);通(tōng)過優化工藝路線、刀具參數及加工程(chéng)序,達到提高功(gōng)效的(de)目的。
二、 解決問題的方案
(1)製定(dìng)並優化工藝路線
圖(tú)1所示為優(yōu)化前箱體的機械加工工藝(yì)路線:銑→鏜1→平(píng)磨→鏜2→鉗→鏜銑(臥式數控加工中(zhōng)心);經過生產現場的實際(jì)考查:發現原來工序鏜2、鉗、鏜銑可以三工序合並一工序。即工藝路線優化後新工藝:銑→鏜→平磨→鏜銑(臥式數控加工中心)。

優化後(hòu)的工藝:將原先(xiān)鏜2(鑽箱體與床身連接孔及周邊(biān)各孑L位置)、鉗(攻周(zhōu)邊各螺紋)、鏜銑(數(shù)控加工中心精鏜各孔)合並為一道工序,大大縮短了工藝路線,從而降低了生(shēng)產管理及(jí)製造成本。
(2)刀(dāo)具的合理配置及刀具參數的優化(huà)
1)將原先鏜孔用的焊接刀頭*換成機夾式換刀片的刀頭,切削速度比原來平均提高1/3,進給率比以前提高1.5—2倍;
2)精鏜刀選(xuǎn)用CBN刀片。根據選用刀片所推薦的切削參數,結合生產過程(chéng)中刀具磨損的具體情況,提高了刀具使用壽命,*終選用切削速度v=500m/min,使生產效率比(bǐ)以前提高了3倍;
3)使用雙刃鏜刀代替傳(chuán)統鏜刀,使機加工效率比以前提高1.5倍;
4)使(shǐ)用高速U鑽,使鑽孔效率提高3.5倍(bèi);
5)工藝路線縮短,減少生(shēng)產管理(lǐ)成本;
6)優化了數控加(jiā)工程序,減少了刀具(jù)路徑的輔(fǔ)助時間;
7)根據選用的刀具,合(hé)理優化工藝切削參數(shù),達到了提(tí)高設備(bèi)功效、降(jiàng)低產品加(jiā)工成本的(de)目的;
8)用(yòng)數控加工中心鑽孔、攻絲代替傳(chuán)統的鑽床鑽孔攻絲,保證了產品質量,降低(dī)了操作者的勞動強度。
三、 工(gōng)藝方案改進前(qián)、後切削(xuē)參數及生產節拍(pāi)對比
工藝方(fāng)案改進前、後的切削參數如表1所示,床頭箱體(tǐ)為被加工(gōng)件,其材料為(wéi)HT250,采用HMl00型精密臥式加工中心進行數控加工。

改進(jìn)前、後生產節拍如表(biǎo)2所示。

四、 成本核算
加工該類(lèi)箱體一次性投入的雙刃鏜刀、U鑽均屬於(yú)通用刀具(jù),成本均分到每個加(jiā)工的零件上,幾乎可(kě)以忽略。加工該箱體主軸(zhóu)孔使用的是機夾式刀片(piàn),箱體(tǐ)的加工成本比舊的工藝(yì)方案所產生的製造成本單箱平均(jun1)上升5.7%。但新工藝方案的生產效率提高了62.5%,與刀具的成本增加綜合計算,加工(gōng)該類箱體整體製造成本下降了,即(jí)加工該類箱體(tǐ)綜合效益得到了大幅(fú)提高。
五、 結語
該工藝方案是(shì)生產過程中較典型的一個實例,通過以上應(yīng)用結果可以(yǐ)看出,新工藝方法的使用,在保(bǎo)證產品質量的條件下,大大提高(gāo)箱體加工的生產效率,從而降低製造成本,同時也提高了公司數(shù)控加工中心的生產能力和(hé)工藝水平,為從事該類工作的技術人(rén)員提供有效的參(cān)考(kǎo)依據。


